隨著全社會環(huán)保意識的提高和國家經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需求,火電廠超低排放率先在京津冀地區(qū)實施;痣姀SNOx排放標準控制在了50mg/Nm3,隨著控制指標的提高,帶來了一系列的問題。自從2013年脫硝系統(tǒng)的投運以來,燃煤電廠SCR催化劑基本經(jīng)歷了增加備用層,更換運行層,SCR控制設備也經(jīng)歷了長達4年左右的運行,一些缺點開始顯現(xiàn)。氨逃逸高成了一個普遍不可回避的難題。
一、氨逃逸的危害
氨逃逸是指SCR脫硝系統(tǒng)由于種種原因,會造成催化劑后的煙氣中氨氣的含量超標。這會帶來一系列嚴重后果:
1.1催化劑堵塞。由于銨鹽和飛灰小顆粒在催化劑小孔中沉積。阻礙了NOx、NH3、O3到達催化劑活性表面,引起催化劑鈍化。鈍化后,脫硝效率下降,為了保持環(huán)保參數(shù)不超標,會噴更多的氨,這將引起惡性循環(huán)。
1.2 SCR出口CEMS過濾器堵塞。SCR出口CEMS一般采用抽取式,伴熱溫度為120℃,銨鹽容易沉積堵塞過濾器和取樣管。引起測點不準確,引起自調失靈,環(huán)保參數(shù)失控。
1.3空預器堵塞。銨鹽沉積在空預器冷端,引起空預器堵塞。增加系統(tǒng)阻力,增加風機電耗。影響帶負荷,高負荷風量不能滿足要求。引起空預器冷端低溫腐蝕。
1.4導致電除塵極線積灰和布袋除塵器糊袋。氨逃逸大會引起電除塵極線積灰,陰陽極之間積灰產生搭橋現(xiàn)象導致電除塵電場退出運行。氨逃逸過大會造成銨鹽糊在布袋上,引起布袋除塵器壓差高,從而導致吸風機電流高,嚴重時影響風量、引起出力受阻。風機失速、保護停機等事故。
1.5系統(tǒng)堵塞后會引起送風機、一次風機、吸風機失速、搶風。出力受阻,排煙溫度失控。甚至引發(fā)非停事故。
1.6氨逃逸過量進入空氣,氨被吸入肺后損害健康。
二、氨逃逸大的原因
2.1自動調節(jié)性能不好。在變負荷時、啟停制粉系統(tǒng)時,噴氨量不能適應負荷和脫硝入口NOx的變化,導致脫硝出口NOx波動太大,導致瞬時噴氨量相對過大,從而引起氨逃逸增加。
2.2脫硝入口NOx分布不均勻,與噴氨格柵每個噴嘴的噴氨量不匹配。導致出口NOx不均勻。導致局部氨逃逸高。
2.3噴氨格柵噴氨不均勻,導致出口NOx不均勻。導致局部氨逃逸高。
2.4測量系統(tǒng)不準確。一般SCR左右側出入口各裝一個測點,在測點發(fā)生表管堵塞、零漂時不具有代表性,導致自調系統(tǒng)噴氨過量。從而引起氨逃逸升高。包括NOx測點、氧量測點、氨逃逸測點。
2.5測點位置安裝位置不具代表性。測點數(shù)量過少。安裝位置沒有經(jīng)過充分的混合,會導致測量不準。另外測點數(shù)量太少,不能隨時比對,當發(fā)生堵塞、零漂時不能及時發(fā)現(xiàn)。
2.6測點故障率高,當測點故障時,指示不準,引起自調切除,只能手調,難以適應AGC負荷隨時變動的需求。
2.7在變負荷和啟停制粉系統(tǒng)時,脫硝入口NOx波動大,從而引起脫硝出口波動大,噴氨量波動大,引起氨逃逸。由于低氮燃燒器改造的效果差,在實際運行中,尤其在大幅度變負荷時,脫硝入口NOx變化較大,會加大脫硝自調的難度。
2.8 AGC投入時,普遍變負荷速率較快。為了響應負荷的快速變化,燃料量變化太快,風粉配比不能保證脫硝入口NOx穩(wěn)定。引起大幅波動。
2.9煙氣流場的不均勻,導致噴氨量與煙氣量不匹配。煙氣流速在煙道的橫截面各個位置不能均勻分布,尤其在煙道發(fā)生轉向后,各個部位風速不一致,會導致局部氨逃逸偏高。
2.10煙氣溫度變化幅度大。在低負荷時,煙溫下降。局部煙溫太低,會引起催化劑活性下降,從而引起氨逃逸升高。
2.11脫硝自調控制策略存在缺陷。測點反吹時,自調的跟蹤問題不能完全解決。往往在反吹結束后,SCR出口NOx會有一個階躍,突然升高或突然降低,增加擾動和波動,增加氨逃逸。
2.12催化劑局部堵塞、性能老化。導致單層催化劑各處催化效率不同,為了控制出口參數(shù),只能增加噴氨量,從而導致局部氨逃逸升高。
2.13由于SCR脫硝裝置處于煙氣的高灰段,氨逃逸表是利用激光原理測量,容易引起測量不準。測量技術不過關,不能準確反映氨逃逸情況,不能給運行一個有效的參考數(shù)據(jù)。由于原煙氣含灰量高達30-50g/m3,傳統(tǒng)的對射式氨逃逸分析儀無法穿透,并且由于鍋爐負荷的變化會導致光速偏移,維護量很大。而由于在較低溫度下(230℃以下),NH3和SO3會生成NH4HSO4,對于傳統(tǒng)的采樣管線抽取式氨逃逸分析儀的采樣管伴熱溫度不會超過180℃,所以在采樣管線中硫酸氫銨會快速生成,導致氨氣部分或全部損失,監(jiān)測結果沒有實際意義。
2.14液氨質量差。由于液氨的腐蝕性和有毒性,檢測很不方便。一般液氨的檢測由廠家自己檢測。因此,對液氨質量缺乏有效監(jiān)督。現(xiàn)場經(jīng)常發(fā)生供氨管道濾網(wǎng)堵塞的現(xiàn)象。也會造成噴氨格柵噴氨量的不均勻。從而影響氨逃逸。
三、降低氨逃逸的措施
3.1優(yōu)化脫硝自調特性,將脫硝出口NOx控制在30~50mg/Nm3之間,防止調門開的過大,瞬間供氨量過大,導致氨逃逸升高。提高自調的適應性,保證在任何工況下都能滿足要求,將波動幅度控制到較小。尤其在大幅升降負荷和啟停制粉系統(tǒng)時。避免NOx長時間處于較低的狀態(tài)。
3.2優(yōu)化脫硝測點反吹期間的控制策略。在自調邏輯中引入脫硝入口NOx前饋信號和凈煙氣NOx反饋信號。在反吹期間合理選擇被調量,比如可以用凈煙氣NOx作為臨時作為被調量。在反吹結束后,再切回原來的被調量,保證在反吹結束后NOx參數(shù)平穩(wěn),不出現(xiàn)大幅跳變,在反吹期間不需要人為干預。使自調投入率達99%以上。
3.3優(yōu)化燃燒調整自調特性,在燃燒自調中考慮風粉自調對脫硝入口NOx的影響,使脫硝入口NOx在負荷波動和其他擾動下波動幅度較小,降低脫硝自調的難度。
3.4提高CEMS測點的可靠性?梢酝ㄟ^增加測點數(shù)量或者提高維護質量來提高測點的可靠性。盡量降低由于測點故障引起的自調功能失效時間。
3.5在脫硝系統(tǒng)畫面中增加反吹報警提示。比如“A側出口NOx反吹”、“B側出口NOx反吹”、“凈煙氣出口NOx反吹”。提醒值班員對吹掃期間參數(shù)的關注,防止自調失控,氨逃逸過高。
3.6合理調整反吹時間和時段。杜絕兩點和三點同時反吹。當由于反吹時間間隔不同出現(xiàn)同時反吹時,其中一點反吹時間自動提前或后延10分鐘,避免同時反吹。
3.7請高水平的電研院做煙道煙氣流場試驗,做到在任何負荷下,噴氨格柵斷面和催化劑斷面煙氣流速均勻。
3.8請高水平的電研院做燃燒優(yōu)化試驗,做到在任何負荷下,噴氨格柵斷面前NOx均勻。比如:可以重新確定各負荷下的氧量控制范圍,降低脫硝入口NOx數(shù)值和波動幅度?梢栽黾渝仩t自動投切粉、自動啟停磨邏輯,判據(jù)除了引入氧量、負荷、粉量、煤量外,還可以引入脫硝入口NOx作為前饋,使鍋爐在大擾動的情況下,保證脫硝入口NOx變化較小。
3.9請高水平的電研院做煙道噴氨格柵均布試驗,做到在任何負荷下,噴氨格柵斷面噴氨均勻,與煙氣量匹配。提高噴氨格柵均勻性,利用網(wǎng)格法實時監(jiān)控噴氨格柵的均勻性。應聘請有資質的試驗所每半年在線調節(jié)一次噴氨格柵均勻性。
3.10請高水平的電研院做催化劑性能測試試驗,做到在任何負荷下,催化劑后的NOx均勻。
3.11預防催化劑積灰。提高聲波吹灰氣源壓力;經(jīng)常性的對氣源罐進行疏水;每次脫硝投入或是機組啟動開啟風煙系統(tǒng)前要先啟動聲波吹灰器;運行中也要檢查吹灰器工作正常。利用停備和檢修清理催化劑積灰,及時疏通堵塞的催化劑,更換老化的催化劑。清除噴氨噴嘴及供氨管道、閥門堵塞的現(xiàn)象。消除稀釋風系統(tǒng)堵塞的情況。
3.12更換落后的氨逃逸表。采用先進技術的氨逃逸表,定期校對,保證指示準確。
3.13控制脫硝入口煙溫在合理范圍,保證催化劑工作在較佳工作溫度。過高容易燒結,過低效率不高,容易中毒,失去活性。
3.14合理確定AGC響應速度。過高的響應速度,對電網(wǎng)也許是好事,但對電廠卻可能是災難。長期的負荷波動,給設備帶來交變應力,大大降低使用壽命。對于環(huán)保參數(shù)的控制也極為不利。因此,應兼顧電網(wǎng)和電廠的安全經(jīng)濟運行,確定合適的變負荷率,而不是盲目追求高速度。經(jīng)?吹接械臋C組在升負荷,而有的機組卻在降負荷,有的機組負荷在大幅度降低后,又快速升起。這都給電廠設備造成了不必要擾動,同時也帶來了安全隱患和經(jīng)濟性下降。
3.15提高液氨質量,減少雜質,減少堵塞濾網(wǎng)、堵塞噴氨格柵分門的機會。
四、結論
通過對燃煤電廠脫硝系統(tǒng)氨逃逸的分析,總結出針對氨逃逸,主要從以下幾個方面進行優(yōu)化:
一次系統(tǒng)的優(yōu)化改造。如流場、噴氨設備的均勻性調整。燃燒器的改造。
脫硝控制系統(tǒng)的優(yōu)化。如自調系統(tǒng)的適應性和平穩(wěn)性。測點的可靠性。自調策略的先進性和完全性。
鍋爐燃燒調整的優(yōu)化。燃燒自調系統(tǒng)對脫硝環(huán)保參數(shù)的兼顧和前饋。整個鍋爐設備的系統(tǒng)性優(yōu)化。